Lot do Quebecu 255

Lot do Quebecu 255
Quebecair F27 CF-QBD.jpg

Fairchild F-27 podobny do samolotu biorącego udział w
wypadku
Data 29 marca 1979
Streszczenie Separacja silnika
Strona Miasto Quebec
Samolot
Typ samolotu Fairchilda F-27
Operator Quebecair
Rejestracja CF-QBL
Pochodzenie lotu Międzynarodowy port lotniczy Jean Lesage
Miejsce docelowe Montreal
Pasażerowie 21
Załoga 3
Ofiary śmiertelne 17
Ocalali 7

Quebecair Flight 255 był planowym lotem z Quebecu do Montrealu . 29 marca 1979 roku Fairchild F-27 , zarejestrowany jako CF-QBL, który obsługiwał lot, rozbił się kilka minut po starcie w wyniku eksplozji silnika. Zginęła cała trójka załogi i 14 z 21 pasażerów.

Rozbić się

Po starcie z międzynarodowego lotniska Jean Lesage załoga lotnicza powiadomiła wieżę kontrolną o problemie z prawym silnikiem. Samolot otrzymał zgodę na awaryjne lądowanie . Dwukrotnie okrążył lotnisko, a płomienie wydobywały się z jednego silnika. Samolot rozpoczął ostatni zakręt w sekwencji lądowania, po czym uderzył w zbocze wzgórza. „Usłyszałem głośną eksplozję, wybiegłem i zobaczyłem samolot w płomieniach” – powiedział jeden ze świadków.

Strażacy przybyli na miejsce w ciągu kilku minut, ale według doniesień „przez jakiś czas nie mogli zbliżyć się do płonącego wraku z powodu ekstremalnego upału”. Karetki pogotowia miały trudności z dotarciem na miejsce wypadku, gdyż musiały przejechać przez linię kolejową. „Większość ludzi nie zginęła. Kilka osób zmarło w ciągu pierwszego półgodziny po wypadku. Odcięto kończyny. Musieliśmy zachować ostrożność, gdy je przenosiliśmy” – powiedziała dziennikarzom jedna z kobiet.

Dochodzenie

Rejestratory parametrów lotu zostały odzyskane wkrótce po katastrofie. Kanadyjscy badacze doszli do wniosku, że wkrótce po wzniesieniu się dwusilnikowego samolotu pasażerskiego, wirnik niskociśnieniowy nr. 2 silnik , powodując oddzielenie przedniej części silnika. Załoga lotnicza nie była w stanie podnieść podwozia , ponieważ odłamki z silnika uszkodziły elektroniczny obwód zmiany biegów. To, wraz z odsłoniętym silnikiem, dramatycznie zwiększyło opór aerodynamiczny , a samolot nie był w stanie wznieść się ani utrzymać wysokości podczas swojej ostatniej tury. Środek ciężkości przesunął się poza swoją tylną granicę z powodu oddzielenia silników i ruchu pasażerów, powodując spadek prędkości poniżej minimalnej prędkości kontrolnej na krótko przed uderzeniem samolotu w zbocze.