Tytan IIIM
Funkcjonować | Zbędny system uruchamiania |
---|---|
Producent | Marcin Marieta |
Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
Koszt uruchomienia | 22 mln USD (1965) |
Rozmiar | |
Wysokość | 39,0 m (128,0 stóp) |
Średnica | 3,05 m (10,0 stóp) |
Masa | 836560 kg (1844300 funtów) |
Gradacja | 2 |
Pojemność | |
Ładowność do 185 km (115 mil) | |
Masa | 17 000 kg (37 000 funtów) |
Powiązane rakiety | |
Rodzina | tytan |
Uruchom historię | |
Status | Odwołany |
Uruchom witryny |
CCAFS LC-40 Vandenberg AFB SLC-6 |
Razem wprowadza na rynek | 0 |
Boostery – UA1207 | |
Nie. Dopalacze | 2 |
Wysokość | 34,14 m (112,0 stóp) |
Średnica | 3,05 m (10,0 stóp) |
Pusta masa | 51230 kg (112940 funtów) |
Masa brutto | 319330 kg (704000 funtów) |
Zasilany przez | wyłączony |
Maksymalny ciąg | 7116,999 kN (1599965 funtów -stopę ) |
Konkretny impuls | 272 s (2,67 km / s) |
Czas palenia | 120 sek |
Gaz pędny | Solidny |
Pierwszy stopień – Tytan IIIB-1 | |
Wysokość | 23,99 m (78,7 stopy) |
Średnica | 3,05 m (10,0 stóp) |
Pusta masa | 7000 kg (15400 funtów) |
Masa brutto | 139 935 kg (308 504 funtów) |
Zasilany przez | 2 × LR87-11 |
Maksymalny ciąg | 2413,191 kN (542507 funtów -stopę ) |
Konkretny impuls | 302 s (2,96 km / s) |
Czas palenia | 161 sek |
Gaz pędny | A-50 / N 2 O 4 |
Drugi stopień – Tytan IIIB-2 | |
Wysokość | 8,6 m (28,2 stopy) |
Średnica | 3,05 m (10,0 stóp) |
Pusta masa | 2900 kg (6400 funtów) |
Masa brutto | 37560 kg (82810 funtów) |
Zasilany przez | 1 × LR91-11 |
Maksymalny ciąg | 460,314 kN (103 483 funtów -stopę ) |
Konkretny impuls | 316 s (3,10 km / s) |
Czas palenia | 230 sek |
Gaz pędny | A-50 / N 2 O 4 |
Titan IIIM był planowanym amerykańskim jednorazowym systemem startowym , przeznaczonym do wystrzelenia załogowego laboratorium orbitalnego i innych ładunków. Rozwój został odwołany w 1969 roku. Rozciągnięty stopień rdzenia był używany w niektórych wersjach Titan IIIB , a projektowane rakiety wspomagające UA1207 zostały ostatecznie użyte w Titan IV .
Rozwój
- 1969 27 kwietnia - Pierwszy test statyczny siedmiosegmentowego silnika wspomagającego rakiety Titan IIIM na paliwo stałe. Wypalanie odbyło się w United Technologies Coyote Canyon na południowym krańcu San Jose w Kalifornii i wygenerowało 700 000 kgf (6 900 000 N; 1 500 000 funtów siły) przez dwie minuty.
Planowane loty
- 1970 - Lot kwalifikacyjny Gemini -B/Titan IIIM bez załogi
- 1971 - Lot kwalifikacyjny Gemini-B/Titan IIIM bez załogi
Linki zewnętrzne
Media związane z Titan IIIM w Wikimedia Commons