FG-02
Kraj pochodzenia | Chiny |
---|---|
Data | 1966-1970 |
Pierwszy lot | 1970-04-24 |
Ostatni lot | 1971-03-03 |
Projektant | China Hexi Chemical and Machinery Corporation |
Aplikacja | Wyższy poziom |
Powiązany LV | Długi 1 marca |
Status | Emerytowany |
Silnik na paliwo stałe | |
Gaz pędny | wielosiarczek |
Konfiguracja | |
Izba | 1 |
Wydajność | |
Pchnięcie, próżnia | 118 kN (27 000 funtów siły) |
Specyficzny impuls , próżnia | 254 s (2,49 km / s) |
Totalny impuls | 4500 kN (1 000 000 funtów -stopę ) |
Czas palenia | 38s |
Pojemność propelentu | 1806 kg (3982 funtów) |
Wymiary | |
Długość | 3,95 m (156 cali) |
Średnica | 0,77 m (30 cali) |
Suchej masy | 246 kg (542 funty) |
Używany w trzecim etapie | |
Długiego Marca 1 . | |
Referencje | |
Referencje |
FG -02 był chińskim silnikiem rakietowym na paliwo stałe , spalającym polisiarczek . Został opracowany przez China Hexi Chemical and Machinery Corporation (znaną również jako 6. Akademia CASIC ) do użytku w trzecim etapie Długiego Marca 1 . Ma całkowitą masę nominalną 2052 kg (4524 funtów), z czego 1806 kg (3982 funtów) to ładunek miotający. Ma średni ciąg 118 kN (27 000 funtów siły) z impulsem właściwym 254 sekund, palącym się przez 38 sekund, przy całkowitym impulsie 4500 kN (1 000 000 funtów siły ). Wykorzystał stabilizację wirowania i urządzenie do pomiaru czasu, aby zapalić się w locie.
Long March 1 to w zasadzie DF-4 z solidnym trzecim stopniem i owiewką. Tak więc FG-02 został opracowany jako trzeci stopień do dodania do stosu. Początkowo był testowany podczas dwóch startów na pokładzie rakiet sondujących T-7A w celu sprawdzenia zapłonów na dużych wysokościach. Oba udane loty odbyły się w sierpniu 1968 r. Przed wejściem do rakiety nośnej ładunek paliwa zwiększono z 900 kg (2000 funtów) do 1806 kg (3982 funtów). Wykonał tylko dwa loty orbitalne, oba z Jiuquan i oba udane. Pierwszy miał miejsce 24 kwietnia 1970 r. na orbicie rodzimego satelity Dong Fang Hong I. A drugi miał miejsce 3 marca 1971 roku podczas misji Shijian 1.
Zobacz też